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首鋼遷鋼公司鈣線替代工藝降低煉鋼工序成本

  • 2014年07月25日 08:40
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:包芯線,金屬鈣,硅鈣
[導(dǎo)讀]首鋼集團(tuán)遷鋼公司使用雙層防噴濺純鈣線代替硅鈣線工藝日前取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,投入生產(chǎn)應(yīng)用后鈣吸收率達(dá)26%,比使用硅鈣線時(shí)提高11%,實(shí)現(xiàn)了合金成本的持續(xù)降低,預(yù)計(jì)全年可以降低煉鋼工序成本80余萬(wàn)元。

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:首鋼集團(tuán)遷鋼公司使用雙層防噴濺純鈣線代替硅鈣線工藝日前取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,投入生產(chǎn)應(yīng)用后鈣吸收率達(dá)26%,比使用硅鈣線時(shí)提高11%,實(shí)現(xiàn)了合金成本的持續(xù)降低,預(yù)計(jì)全年可以降低煉鋼工序成本80余萬(wàn)元。

隨著現(xiàn)代工業(yè)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)鋼的性能要求越來越高。而鋼中非金屬夾雜物是影響鋼材性能的主要因素之一,有的甚至是決定性因素。提高鋼水純凈度、降低鋼中氧含量和氧化物夾雜,一直是鋼鐵冶煉中的一大難點(diǎn)。目前,對(duì)純凈度要求較高的鋼種大都采用鋁進(jìn)行預(yù)脫氧或終脫氧,但鋼水澆鑄性不穩(wěn)定,容易發(fā)生水口結(jié)瘤現(xiàn)象,結(jié)瘤物的主要組成為Al2O3。要改善鋼水的可澆性,必須最大限度地去除Al2O3夾雜,并對(duì)殘余的Al2O3夾雜進(jìn)行變性處理,使其形成低熔點(diǎn)的鈣鋁酸鹽。為解決這一問題,精煉過程中需要向鋼水中喂入鈣線。長(zhǎng)期以來,國(guó)內(nèi)的鋼廠主要以硅鈣線、鈣鐵線等為主,吸收率比較低,鈣處理效果不穩(wěn)定,無(wú)形中增加了冶煉合金成本。

為提高鋼水鈣處理效果的穩(wěn)定可靠性,降低合金成本,技術(shù)質(zhì)量部、煉鋼作業(yè)部等相關(guān)專業(yè)展開聯(lián)合攻關(guān),自2012年10月份開始進(jìn)行純鈣線試驗(yàn)。初期效果非常明顯,鈣的吸收率較硅鈣線有穩(wěn)步提高,既能保證處理工藝穩(wěn)定性,又可以降低成本。但是隨著試驗(yàn)深入,出現(xiàn)了鈣線喂入過程中打滑及噴濺較嚴(yán)重的現(xiàn)象,特別是在生產(chǎn)X65級(jí)別管線鋼等喂線量較大的鋼種時(shí),純鈣線噴濺影響較大,致使喂線導(dǎo)管經(jīng)常堵塞。2013年9月開始,技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)系相關(guān)廠家進(jìn)行了產(chǎn)品改進(jìn),開始對(duì)6種不同廠家的純鈣線進(jìn)行生產(chǎn)性試驗(yàn),通過對(duì)喂線速度與底吹氬流量的反復(fù)摸索,最終基本解決了鈣線喂入產(chǎn)生的打滑及噴濺問題,達(dá)到了穩(wěn)定的鈣處理效果,并制定了遷鋼鈣處理工藝使用的雙層純鈣線標(biāo)準(zhǔn),2014年3月1日由技術(shù)研究院發(fā)布實(shí)施。目前,在遷鋼公司雙層純鈣線已成功代替硅鈣線、鈣鋁鐵線投入生產(chǎn)使用。今年3-6月份累計(jì)使用雙層純鈣線150噸,降低合金成本20萬(wàn)元。與此同時(shí),檢化專業(yè)摸索出水解法測(cè)試金屬鈣芯重量的方法,能準(zhǔn)確測(cè)量雙層純鈣線的米重、鈣芯重,2014年5月《雙層純鈣線檢驗(yàn)方案》頒布實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了雙層純鈣線入廠檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化管理。(來源:首鋼日?qǐng)?bào))

  • [責(zé)任編輯:Mike.zhang]

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