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宣鋼1號(hào)高爐操作技術(shù)突破

  • 2021年04月09日 09:15
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 關(guān)鍵字:宣鋼,1號(hào)高爐,操作技術(shù),突破
[導(dǎo)讀]目前宣鋼1號(hào)高爐已經(jīng)處于爐役末期,爐缸炭磚溫度升高,威脅安全生產(chǎn),風(fēng)溫偏低,爐況順行程度差,影響技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善。
  中國鐵合金網(wǎng)訊:
 
呂志敏
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司煉鐵廠,河北宣化075100)
 
摘 要:目前宣鋼1號(hào)高爐已經(jīng)處于爐役末期,爐缸炭磚溫度升高,威脅安全生產(chǎn),風(fēng)溫偏低,爐況順行程度差,影響技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善。通過研究、探索,不斷上下部調(diào)劑,改善了爐況順行程度,較好地解決了強(qiáng)化冶煉與安全生產(chǎn)、低風(fēng)溫和降耗的矛盾,提高了生鐵產(chǎn)量,改善了技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),達(dá)到了安全、低耗、高產(chǎn)的目的。
 
關(guān)鍵詞:上下部調(diào)劑;護(hù)爐;低風(fēng)溫;指標(biāo)改善
 
 
 
由于爐體水量已經(jīng)用至最高,沒有調(diào)節(jié)余量。高效綜合護(hù)爐措施如下。
 
1) 提高鈦負(fù)荷,整體護(hù)爐。4月22日配加鈦礦1.5”批,25日增加至2.01/批,并PB塊礦由11%逐步減少至5%,提高鈦負(fù)荷至高于8 kg/t(Fe)以上。
 
2) 調(diào)整高爐操作參數(shù)。生鐵譏Si)由0.25%~0.40%提高至0.35%~0.50%,爐渣堿度提高至1.20-1.25倍,促進(jìn)鈦還原,生鐵w( s 低于0.025%,生鐵一級(jí)品率M95%,利于形成保護(hù)層。
 
3) 加強(qiáng)鐵口維護(hù)。鐵口深度控制在3.0 m至3.2 m,嚴(yán)禁潮鐵口出鐵、悶炮操作,杜絕燒鐵口,保持全風(fēng)高壓堵口率,維護(hù)鐵口泥包完整。
 
4)堵風(fēng)口護(hù)爐。4月27日爐缸炭磚厲旳溫度升高至563℃,水溫差0.5℃,熱流強(qiáng)度達(dá)到了 17 000 kcal/(h,m2),休風(fēng)堵27號(hào)風(fēng)口,并且加長至635 mm, 送風(fēng)風(fēng)口面積由0.328 5 m2縮小至0.319 0 m2。 
 
本次護(hù)爐操作特點(diǎn)是:
 
1) 由于工藝布置特點(diǎn),在2017年前高爐護(hù)爐時(shí),提高燒結(jié)礦TiO2、提高入爐鈦負(fù)荷進(jìn)行護(hù)爐操作的同時(shí),其它兩座高爐也提高了鈦負(fù)荷,對(duì)不需要護(hù)爐的高爐造成一定程度的影響,存在著“一人感冒,全家吃藥”的弊端。
 
2) 2017年之前,爐缸炭磚溫度升高至400 ℃以上時(shí),才采取護(hù)爐措施。2018年以來煉鐵廠1號(hào)高爐或2號(hào)高爐在爐缸炭磚溫度低于400℃內(nèi)并溫度上升速度較快接近400℃時(shí),使用鈦礦護(hù)爐,重在預(yù)防。
 
3) 2018年護(hù)爐時(shí)鈦負(fù)荷提高至8~10 kg/t,生鐵中w(Ti)超過0.080%即可,同樣再配合其它措施,使“猛藥”變成了“緩藥”,克服了鈦負(fù)荷過高過度護(hù)爐造成高爐操作難度大的弊端。
 
4)由于改變了護(hù)爐觀念,針對(duì)需要護(hù)爐的高爐直接用鈦礦護(hù)爐,重在預(yù)防,使得高爐操作難度變小,對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響變輕,只有堵風(fēng)口風(fēng)量下降時(shí)每天產(chǎn)量下降約200 t以內(nèi),焦比、燃料比基本沒有升高,較好地解決了護(hù)爐與強(qiáng)化的矛盾,護(hù)爐效果良好,護(hù)爐成本低。
 
 
經(jīng)過一系列的高效綜合護(hù)爐措施后,爐缸炭磚厲毀溫度升高趨勢(shì)得到了有效遏制,轉(zhuǎn)入安全生產(chǎn)。此次護(hù)爐歷時(shí)23天,時(shí)間短,護(hù)爐期間、護(hù)爐結(jié)束后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好,效果良好。經(jīng)過一系列的綜合護(hù) 爐技術(shù)后,爐缸炭磚厲旳溫度下降,5月15日后溫度低于290℃,降低至安全范圍內(nèi),在較短的時(shí)間內(nèi)消除安全隱患。
 
宣鋼2號(hào)高爐在爐型、原燃料條件等方面與1號(hào)高爐基本上相同,2016年5月護(hù)爐29天,產(chǎn)量降低800-1 000 t/d,焦比升高16 kg/t,燃料比升高26 kg/t,損失較大。與宣鋼2號(hào)高爐護(hù)爐比較,宣鋼1號(hào)高爐高效綜合護(hù)爐技術(shù)取得了成功。
 
5  結(jié)語
 
宣鋼1號(hào)高爐2018年取得了巨大進(jìn)步,高爐在爐役末期、風(fēng)溫水平低的情況下,通過上、中、下部操作制度的調(diào)整與匹配,較好地解決了強(qiáng)化和護(hù)爐、低風(fēng)溫和降耗的矛盾,高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也有新突破。但是,風(fēng)溫比全國同類型高爐平均風(fēng)溫低100℃。
 
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